回轉窯模擬直流調速裝置應用體會
峨眉水泥廠1號、2號窯是FLS公司60年代成套設備,濕法長窯,窯型為Φ4.4m/4.15m/4.4m×180m,6檔托輪支承,主傳動電動機型號H1/27.5,2×200kW,雙電動機串聯(lián)運行,單電動機額定電流960A,轉速為0~1000r/min,于1994~1995年采用西安整流器廠晶閘管調速裝置進行改造,但備件供貨困難,故障率高。2001~2002年又對其主傳動調速系統(tǒng)進行改造。采用德陽英杰電氣公司生產的STSG-1200/300模擬直流調速柜。該電控柜采用三相全控橋不可逆晶閘管調速器,為典型的轉速、電流雙閉環(huán)結構,其調速精度為1∶30,設有過流、斷相、相序、晶閘管過熱、勵磁、瞬動等保護。整套裝置調試方便,安裝簡單。通過可調電位器方便地調節(jié)電流環(huán)和速度環(huán)的PI參數。
由于1號、2號窯為啞鈴型長窯,對主傳動起動和慢窯有一些特殊要求,即高轉矩、大電流、低電壓慢窯和窯起動次數較多,近年來限電拉閘造成直流電動機起動和過流次數較多,為此設定起動電流值1350A時,持續(xù)34s,到1500A時瞬動跳閘以確保設備安全。
在安裝調試和運行維護過程中,有幾個問題值得注意:
1)由于我廠窯頭操作室離主傳動控制室距離200多m,盡管用屏蔽電纜,采用75mV電流表時,衰減仍較大,指示電流與實際電流差1倍左右,而且電流越大,誤差越大。為此,對進入窯頭操作室的給定、電流、電樞電壓、電樞反饋等一律選用4~20mA電流信號,進入操作室信號經過變換使用數顯或指針儀表,避免了系統(tǒng)衰減和干擾所造成的誤差。但是,數顯儀表跳動大,使人容易產生疲勞感。此后在1號窯改造中一律選用指針式儀表,使操作員容易觀察和操作。
2)在2號窯主傳動改造投入運行后,發(fā)現(xiàn)窯速在80~90s/r時,窯速突然掉至零,隨后開始爬升;窯速在100s/r時,窯速也突然掉至零,如圖1所示。經過反復檢查發(fā)現(xiàn)窯頭操作室給定電位器有2個間斷點,其斷點與圖1吻合,更換給定電位器后,窯速可以平滑調速,并恢復正常。
圖1 窯速斷點示意
1.80s/r時突然掉至0,此時電位器測量電阻為斷點,無限大
2.100s/r時突然掉至0,此時電位器測量電阻為斷點,無限大
3)2號窯改造投入使用后,2臺直流電動機有爬坡現(xiàn)象,且電流波動大(±200A),控制柜電抗器濾波效果差、交流聲大。通過調整動態(tài)參數后,爬坡和電流波動大的問題得以解決,電流波動為±100A。為節(jié)省投資,電抗器和整流變壓器仍用原西整廠配套裝置。電抗器噪聲大的問題沒有得到解決,有待進一步探討。
4)與數字調速器相比,沒有設通信口的1500A晶閘管模擬調速器價格為10萬元以下,僅為數字調速器價格的1/3。從我廠2條窯主傳動改造投入運行1年的情況看,經過多次拉閘斷電和雷雨季節(jié),僅發(fā)生ME1250主開關故障2次(均為失壓線圈故障),給定電位器故障1次。無論是起動的平滑性,還是運行的穩(wěn)定性,都可以滿足生產需要。從節(jié)電效果看,主電動機電流下降100A左右,盡管主電動機已使用了33年,從目前情況看,4臺200kW主電動機狀態(tài)良好,可以滿足生產工藝要求。
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