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Φ3m×9m煤磨結(jié)構(gòu)改進(jìn)

1991年我公司4號(hào)Φ4m×150m回轉(zhuǎn)窯技改時(shí)配套建成1臺(tái)Φ3m×9m煤磨。在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中,發(fā)現(xiàn)該磨的結(jié)構(gòu)如烘干倉的揚(yáng)料板、擋風(fēng)板支撐架、雙隔倉板的喇叭口以及主軸承的潤滑裝置等存在一些問題。經(jīng)過近一年的改進(jìn),收到良好效果。1996年對(duì)6號(hào)Φ4m×150m窯技改時(shí),采用了同規(guī)格的煤磨,并依此進(jìn)行了改進(jìn)?,F(xiàn)將改進(jìn)措施作如下分析。  

1 揚(yáng)料板的改進(jìn) 

  改進(jìn)前后的揚(yáng)料板結(jié)構(gòu)如圖1所示。 
   




  圖1 改進(jìn)前后揚(yáng)料板結(jié)構(gòu)示意 

  兩種揚(yáng)料板仍按圖紙要求進(jìn)行安裝。安裝時(shí),先將改進(jìn)后的揚(yáng)料板支座焊接在筒體內(nèi)的襯板上,然后將槽鋼用螺栓聯(lián)接在支座上,結(jié)構(gòu)如圖2所示。 
   

圖2 (1/15)πD揚(yáng)料板分布展開圖 

  改進(jìn)前的揚(yáng)料板使用周期短,一般只能使用兩個(gè)月左右,而且檢修更換困難,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大。 
  改造后的揚(yáng)料板,檢修更換方便,使用周期相對(duì)延長,一般在半年左右。 

2 擋風(fēng)板的改進(jìn) 

  改擋風(fēng)板軸向支撐為徑向支撐。改進(jìn)前由于擋風(fēng)板是由軸向螺栓固定,當(dāng)磨機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),擋風(fēng)板隨磨機(jī)一起作圓周運(yùn)動(dòng),支撐擋風(fēng)板的螺栓在圓周力作用下產(chǎn)生變形,失去調(diào)節(jié)風(fēng)量的作用,造成原煤烘干不均勻,影響產(chǎn)品質(zhì)量。 
  改進(jìn)后的擋風(fēng)板為*形支撐結(jié)構(gòu),支撐牢固,受外力作用時(shí)不容易破壞,保證原煤在烘干倉內(nèi)均勻受熱,為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造了有利的先決條件,改進(jìn)后結(jié)構(gòu)如圖3所示。 
   
圖3 改進(jìn)后擋風(fēng)板支撐結(jié)構(gòu) 


3 雙隔倉板喇叭口的改進(jìn) 

  在粉碎倉鋼球正常裝載量的情況下,當(dāng)經(jīng)過烘干的原煤通過雙隔倉板進(jìn)入粉碎倉的量較大時(shí),由于喇叭口的直徑Φ1000mm太大,造成鋼球進(jìn)入喇叭口回灌入原煤烘干倉,將烘干倉揚(yáng)料板砸壞。 
  改進(jìn)后的喇叭口是在原喇叭端面上焊接一道圓環(huán)如圖4所示,也是變相減小了喇叭口直徑,即喇叭口直徑變?yōu)棣?00mm。有效地防止了粉碎倉鋼球回灌入烘干倉。 
   




  圖4 改進(jìn)后隔倉板喇叭口 


4 主軸承潤滑裝置的改進(jìn) 

  主軸承的潤滑是依靠固定在中空軸上的甩油盤在隨磨機(jī)一起轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中將軸承座內(nèi)的潤滑油帶入存油盤內(nèi),潤滑油通過存油盤內(nèi)呈斜線分布的3-Φ6mm的噴淋孔進(jìn)行潤滑。在長期使用過程中,發(fā)現(xiàn)該潤滑裝置的噴淋孔不能對(duì)磨機(jī)主軸承進(jìn)行良好的潤滑,遂將存油盤內(nèi)呈斜線分布的噴淋孔改為9孔三排分布的噴淋孔,如圖5所示。 
   


 圖5 改進(jìn)前后主軸承潤滑裝置結(jié)構(gòu)示意 

  改進(jìn)后,存油盤內(nèi)的潤滑油可以均勻地噴灑在磨機(jī)中空軸上,對(duì)磨機(jī)主軸承進(jìn)行良好的潤滑。 

5 結(jié)論 

  經(jīng)過改進(jìn),使磨機(jī)的結(jié)構(gòu)更趨合理,減少了設(shè)備停機(jī)檢修時(shí)間,配件消耗大幅度降低,煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在原有基礎(chǔ)上提高了50%~60%,達(dá)到30~32t/h。降低了生產(chǎn)成本,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,取得了較為顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 

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