φ2.6×13m高產(chǎn)高細磨的改造
水泥粉磨系統(tǒng)的改進和操作參數(shù)的優(yōu)化能夠在提高水泥磨機產(chǎn)量及水泥細度的同時,還可以最大限度降低粉磨系統(tǒng)能耗,對節(jié)省能源及提高企業(yè)經(jīng)濟效益具有重要的現(xiàn)實意義。
天津海德潤滋建材有限公司與鹽城大志環(huán)??萍加邢薰竞献?,對本公司的一臺φ2.6×13m的開流水泥磨的改造,采用了具有較強篩分功能的磨內(nèi)篩分裝置,在不改變原磨機各倉主體結構的前提下根據(jù)具體情況對磨機內(nèi)各倉長度、研磨體的級配和填充率等均作相應調(diào)整。改善粉磨系統(tǒng)的粉磨特性,實現(xiàn)了磨機優(yōu)質高產(chǎn)低耗的綜合效果。使該磨機最高產(chǎn)量在比表面積為360m2/kg時達33t/h,穩(wěn)定產(chǎn)量達到31t/h.
一、原粉磨系統(tǒng)工藝參數(shù)及運行狀況
磨機規(guī)格φ2.6×13m開流水泥磨,電機功率1000kw,轉速20.8r/min,年產(chǎn)Po42.5水泥25萬噸。
物料的平均粒徑15MM,最大粒徑30MM,混合材是礦渣,粉煤灰及石膏。
比表面積330m2/kg,0.08方孔篩篩余<3%時產(chǎn)量在21t/h左右徘徊。
主要存在的問題:
1、產(chǎn)量低,沒有達到初始設計要求,設計指標是:26~30t/h,篩余<3.0%,比表面積350m2/kg.
2、喂料量增加,出磨水泥跑粗。
3、三倉出料篦板卡碎鋼鍛,磨機出料逐漸減少,最后堵磨,有時一星期堵兩次,每次都得停磨清理,不但影響了產(chǎn)品質量,還降低了設備運轉率,使廠經(jīng)濟效益受到了很大影響。
4、粉料在研磨倉內(nèi)停留時間長造成過粉磨,引起靜電糊鍛、粘縫,糊襯板等現(xiàn)象。
磨內(nèi)配置如下:
一倉:長3.5m,提升襯板,單層隔倉板,鋼球φ80到50mm,平均球徑φ62.33mm,填充率31%,裝載量30T。
二倉:長2.5m,分級活化襯板,雙層篩分帶板,出料蓖板為盲板,篦縫為8mm,鋼球直徑50到30,平均球徑45mm,填充率29%,裝載量16T。
三倉:長6.75m,鍛φ30×35mm~φ12×14mm,磨尾出料篦板篦縫為6mm,篦孔呈放射狀,填充率27%,裝載量37T。
二、改造目標
1、提高產(chǎn)量,達到設計要求的30t/h,篩余小于3.0%,比表面積350m2/kg.
2、解決磨尾出料堵塞現(xiàn)象,提高運轉效率。
3、解決糊鍛粘逢現(xiàn)象。
三、改造方案
1、調(diào)節(jié)倉長比例,為了使前倉的破碎能力和后倉的研磨能力相匹配,對管磨機的各倉長作了相應的調(diào)整??s短一倉破碎倉長度,二倉保持不變,將一倉縮短的長度增加到三倉,細磨倉容積的增加是增加了磨機的研磨能力,對提高磨機產(chǎn)量、穩(wěn)定水泥細度及表面積都非常有利。
2、對磨機隔倉裝置進行改造,分別將將原來1、2倉的單層隔倉板和2、32倉的雙層隔倉板更換成GA磨內(nèi)篩分隔倉裝置。對一、二倉物料進行強制篩分,攔截大顆粒的物料,使其仍返回一倉內(nèi)繼續(xù)破碎研磨,以控制進入二=三倉物料的最大粒度,將合格的細粉及時篩余進入下一倉,減小一倉料墊作用,充分發(fā)揮一倉破碎能力,和后倉的研磨能力,為合理調(diào)整各倉研磨體的級配提供條件,使各倉的破碎及研磨能明確,這種篩分裝置的特點是篩分能力強,不受物料含水率的影響。
3、調(diào)整各倉研磨體級配填充率由于采用了GA型篩分隔倉裝置,各倉物料粒徑得到了嚴格的控制,因此根據(jù)各倉粒徑的大小選擇最佳研磨休級配和填充率,使各倉能發(fā)揮出最大破碎或粉磨效率。
4、隔倉篦縫形式的改進,原出料篦板呈放射狀篦縫,易堵塞,且原雙層隔倉裝置的出料端為盲板,影響了磨內(nèi)通風。GA型分隔倉裝置全采用環(huán)向篦 縫,過料能力強,且具有一事實上的自潔能力,同時采用帶篦縫的出料篦板,使得磨內(nèi)通風均勻,不僅阻力大,而且具有更好的過料效果。
5、更換出磨尾出料篦板 將原磨尾出料篦板更換成新型出料篦板,可以嚴格控制出料物料粒徑,而且解決了小研磨體或研磨休以及物料堵塞問題。
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