1 操作方面
投料和止料是預分解窯操作中比較重要的環(huán)節(jié),操作不當很容易造成預熱器堵塞。
我廠在試生產(chǎn)階段,開始投料量定在80t/h,高溫風機的進口閥門開度為45% ,液偶轉速在800r/min左右,預熱器一級入口壓力在2500Pa左右。由于投料量少,生料進入分解爐時表面粘性增大,通過五級排灰閥時,難以沖開排灰閥,從而造成預熱器五級堵塞;另外,系統(tǒng)拉風較小,旋風筒、分解爐內(nèi)風速低,物料無法正常懸浮,預熱器的分離效果差,單位風量的料荷載太大,同樣造成了預熱器堵塞。后來決定采用大風、大料的操作方法,投料量定在12Ot/h,把高溫風機閥門開度提高到65%,液偶轉速提高到800r/min,一級入口壓力在3000Pa左右。加料階段,在保證燒成帶溫度適當?shù)那疤嵯?,要快速越過系統(tǒng)的塌料區(qū)(一般在1h左右加料至正常),以免產(chǎn)生塌料造成堵塞。
通過以上措施,避免了因投料不當造成預熱器堵塞的現(xiàn)象發(fā)生。
預熱器二級筒曾出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,這種情況都發(fā)生在投料后不久。分析原因是止料操作時減風太快,一般在止料后立即減風,有一部分物料沒入窯,堆積在預熱器內(nèi),再次投料時產(chǎn)生塌料,造成預熱器堵塞。常發(fā)生于二級筒的原因是:
(1) 二級筒不容易檢查、清理;
(2) 二級筒沒有錐體壓力顯示,操作員判斷滯后;
(3)二級筒在投料時風速變化較大。
措施:在止料時,當入窯斗提機的電流從正常的100A降至空載狀態(tài)55A,一級筒的出口溫度升高時進行減風。減風速度不要太快,一般先逐漸減少篦冷機一至六室風機的風,等5min左右,觀察一級筒溫度升高時,再減高溫風機的風;加強對二級筒的清理和投料時人工看守。收到了很好的效果。
2 原料中有害成分的影響
我公司原料供應點不固定,入廠原料中的有害成分波動較大,石灰石中Cl一的含量達到0.043% ,大大超過了0.015%的控制指標;生料Mg()的含量有時超過2%。由于Cl一和MgO的含量較高,所形成的低熔點礦物易形成結皮。結皮粘結在旋風筒下錐體和下料管道上,或者脫落,使物料難以通過造成堵塞。
在調試階段為提高窯的產(chǎn)量,分解爐溫度控制較高,后來出現(xiàn)分解爐的喂煤加不上去、溫度波動大、
熟料的質量下降的情況,操作上誤認為風量不足,增加高溫風機的風量后,窯況卻進一步惡化,曾經(jīng)出現(xiàn)了窯尾用煤和窯頭喂煤在5:5的狀況,預熱器頻繁堵塞。
分析原因:原料中的有害成分特別是氯和鎂的含量高,在操作上沒有充分重視,溫度控制較高,有時分解爐的出口溫度高達950oC,造成系統(tǒng)結皮嚴重,影響了TDF爐的雙噴騰效應。TDF爐下縮口和中間縮口處結皮更嚴重,分解爐內(nèi)風量不足,風速較低,造成分解爐內(nèi)塌料。為避免塌料,操作上加大拉風,高溫風機的液偶轉速由870r/min提高至920r/min左右,從而進一步使爐內(nèi)的風速加快,風、煤粉在爐內(nèi)的停留時間大大縮短,嚴重影響了爐內(nèi)的風、料、煤合理匹配,使分解爐的煤加不上去,造成了窯頭和窯尾的喂煤失比,整個系統(tǒng)熱工制度紊亂。
措施:(1)利用檢修時間對預熱器系統(tǒng)進行清理;(2)控制窯頭窯尾喂煤的比例,保持好火焰形狀;(3)操作上嚴格控制分解爐溫度在900℃以下,杜絕因溫度高產(chǎn)生結皮;(4)控制好入廠原燃料的有害成分的含量,成分波動大的物料和穩(wěn)定的物料搭配使用。
3 角行程分料閥的調節(jié)不當
預熱器四級筒曾出現(xiàn)頻繁堵塞的現(xiàn)象,現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)物料溫度較高并很難清理,開始分析原因認為是煤粉細度粗,在分解爐內(nèi)不能充分燃燒,部分在四級筒燃燒造成堵塞。后來把煤粉細度由10%降至5%左右,水分控制在1.5%左右,但預熱器四級頻繁堵塞的現(xiàn)象仍然出現(xiàn)。每次堵塞時都造成下料管堵塞,并不是發(fā)生在易堵塞的旋風筒錐體處。通過現(xiàn)場觀察分析,確定是角行程分料閥的問題。調試初期,把分料閥的分料比定為3:7,以后便沒有調節(jié),由于分解爐上部的物料少,造成分解爐上游的溫度高,很容易使上部的下料管堵塞,從而造成四級筒堵塞。后來,把分料閥的分料比改為5:5,四級筒堵塞的問題得到解決。
4 入窯生料成分波動
影響我廠入窯生料化學成分的主要因素有:
(1)入廠原料成分波動大;
(2)原料預均化效果不很理想;
(3)窯灰入生料均化庫,當生料磨停機時,造成窯灰不均勻摻入均化庫。生料均化庫內(nèi)顆粒離析非常嚴重,使窯灰的CaO含量高,SiO2的含量低,有害成分含量高。由于以上因素,使生料化學成分波動很大,經(jīng)常造成預熱器堵塞。
正常時入窯生料的化學成分見表1。
生料磨停運造成堵塞時入窯生料的化學成分見表2。
原料成分波動大時造成堵塞的入窯生料的化學成分見表3。
措施:
(1)嚴禁不合格原料進廠,對化學成分相差大的原料分批、分堆存放,搭配使用;
(2)穩(wěn)定石灰石破碎機的產(chǎn)量;定期調整篦縫間隙,保證粒度的合格率。通過調整堆料機的堆料程序,使堆料機隨著料層的增高,自動地按物料休止角的比例減少上一層堆料的長度,減少了料堆端部效
應對生料成分的影響;
(3)針對生料磨停機造成預熱器堵塞采取措施:
a. 生料磨停機時由于窯灰摻入不勻,將分解爐的溫度控制比正常時低10℃左右;
b. 穩(wěn)定生料磨產(chǎn)量,提高出磨生料成分的合格率;
c. 縮短磨機的停機時間,力求生料均化庫位的穩(wěn)定。
在調試完成后的生產(chǎn)中,曾經(jīng)出現(xiàn)由于入窯分料閥分料不勻、系統(tǒng)卡異物等原因造成的預熱器堵塞。總之,預熱器堵塞的原因很多,可能是單一的原因,也可能是綜合的原因,要根據(jù)實際情況分析堵塞的原因,找到有效的解決辦法,才能使窯穩(wěn)定、高效地運轉。
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