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粉煤灰喂料系統(tǒng)的改造

我公司濕法分廠水泥粉磨系統(tǒng)長(zhǎng)期以來因工藝條件的限制,一直未能找到可靠的粉煤灰喂料及計(jì)量設(shè)備,粉煤灰的摻加量波動(dòng)很大,嚴(yán)重威脅著出磨水泥質(zhì)量的穩(wěn)定性。為此,我公司對(duì)粉煤灰的喂料系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,取得了理想效果,徹底解決了長(zhǎng)期困擾公司的粉煤灰喂料問題。   

1 存在的主要問題  

  該水泥粉磨系統(tǒng)是1957年建成的開流系統(tǒng),水泥磨規(guī)格為Φ2.4m×13m。由于磨頭空間所限,粉煤灰無法用機(jī)械設(shè)備輸送入磨,只能在庫(kù)內(nèi)經(jīng)過氣化后,經(jīng)剛性分格輪喂入輸灰管道,然后用壓縮空氣送入磨內(nèi),由于沒有有效的鎖風(fēng)及計(jì)量設(shè)備,所以粉煤灰的摻加很不穩(wěn)定。  
  
經(jīng)分析,喂料量波動(dòng)大的主要原因是:剛性分格輪上下的風(fēng)壓時(shí)常出現(xiàn)不平衡。當(dāng)分格輪上部風(fēng)壓高于下部時(shí),粉煤灰在風(fēng)的作用下產(chǎn)生自流,致使實(shí)際摻加量高于設(shè)定量;當(dāng)分格輪下部風(fēng)壓高于上部時(shí),則出現(xiàn)不下灰的現(xiàn)象。而且隨著粉煤灰?guī)靸?nèi)料位的變化,上述問題更為突出,最終甚至使分格輪不能正常使用。如果用氣化風(fēng)直接送入輸灰管道,也經(jīng)常出現(xiàn)粉煤灰摻加量的大幅度波動(dòng),摻加合格率只有30%左右,出磨水泥質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。  

2 改造方案  

  根據(jù)上述分析和粉煤灰的性質(zhì),要實(shí)現(xiàn)粉煤灰的穩(wěn)定摻加,關(guān)鍵在于解決影響喂料系統(tǒng)的鎖風(fēng)問題。因此,制訂了如圖1示的解決方案。  



圖1 粉煤灰喂料系統(tǒng)工藝流程  

  為防止庫(kù)內(nèi)發(fā)生篷料現(xiàn)象,在下料溜子處安裝了氣化風(fēng)管道以備用。計(jì)量設(shè)備選用DZC系列轉(zhuǎn)子秤及其配套設(shè)備,據(jù)介紹,該套設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)是鎖風(fēng)效果好,鎖風(fēng)的原理在于螺旋泵輸送葉片和出口之間設(shè)計(jì)了空腔區(qū),在空腔區(qū)出口加裝了翻板閥,螺旋泵向前推進(jìn)物料時(shí),在此空腔區(qū)形成密實(shí)的料柱,料柱在推力作用下推開翻板閥再進(jìn)入輸灰管道。料柱有效防止了輸灰管道中的風(fēng)逆行而上,對(duì)鎖風(fēng)起到了關(guān)鍵的作用。  
  
該方案實(shí)施后,穩(wěn)定喂料、計(jì)量問題有所改善,但粉煤灰的最大摻加量達(dá)不到指標(biāo)的要求,使用約5個(gè)月后甚至出現(xiàn)了不下灰的情況;粉煤灰?guī)靸?nèi)需使用氣化風(fēng)時(shí),廢氣不能及時(shí)順利排出,出現(xiàn)“憋氣”現(xiàn)象;鎖風(fēng)效果不是很好,還有一定量的返風(fēng)。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn):庫(kù)內(nèi)氣化風(fēng)風(fēng)嘴下部的庫(kù)壁上都存在粉煤灰凝結(jié)、堵塞現(xiàn)象,最厚處達(dá)200mm左右,有堵死下料溜子的趨勢(shì),螺旋泵空腔區(qū)內(nèi)料柱不密實(shí)。  
  
經(jīng)過對(duì)上述現(xiàn)象的分析認(rèn)為:①有凝結(jié)現(xiàn)象說明有水進(jìn)入,而庫(kù)內(nèi)沒有直接進(jìn)水的可能,從粉煤灰凝結(jié)位置看,造成凝結(jié)、堵塞現(xiàn)象的原因是庫(kù)內(nèi)的氣化風(fēng)質(zhì)量不高,含水、油量較大;②因庫(kù)底物料壓力較大,庫(kù)內(nèi)氣化風(fēng)只能下行排出,但因?yàn)橛墟i風(fēng)裝置,使其排出較為困難,“憋氣”現(xiàn)象在很大程度上影響了順暢下料;③螺旋泵翻板閥太輕,稍加推力可輕易打開,導(dǎo)致料柱不密實(shí),影響了鎖風(fēng)效果;④下料溜子尺寸偏小。  
  
根據(jù)上述分析,我們進(jìn)行了以下改進(jìn):  
  
1)凈化高壓空氣。選用了JAD30SN冷凍式干燥機(jī)(內(nèi)帶油水分離器),同時(shí)在吹風(fēng)管道上加裝了電磁閥對(duì)用風(fēng)進(jìn)行自動(dòng)控制,使用后效果很好,下料順暢,再?zèng)]有發(fā)現(xiàn)篷倉(cāng)、凝結(jié)和堵塞現(xiàn)象。  
  
2)解決庫(kù)內(nèi)氣化風(fēng)的排放問題。只要在轉(zhuǎn)子秤之前排掉庫(kù)內(nèi)氣化風(fēng),“憋氣”現(xiàn)象就能解決。因此我們?cè)谖沽下菪斔蜋C(jī)的下料口上部處開250mm×250mm的孔,自制帶架子的小除塵袋,吊裝在上部。使用發(fā)現(xiàn),當(dāng)庫(kù)內(nèi)使用氣化風(fēng)時(shí),排氣效果相當(dāng)不錯(cuò),再未出現(xiàn)“憋氣”現(xiàn)象。  
  
3)在螺旋泵翻板閥上加大了配重,使螺旋泵空腔區(qū)的料柱更為密實(shí),加強(qiáng)鎖風(fēng)效果。  
  
4)在解決以上3個(gè)問題的同時(shí),我們擴(kuò)大了下料溜子尺寸,使用效果更為理想。  

3 效果  

  
改造前,粉煤灰的摻加量波動(dòng)相當(dāng)大(從0~40%之間時(shí)有發(fā)生),表1是改造前后粉煤灰摻加情況對(duì)比數(shù)據(jù),改造前平均值為10.6%,合格率只有30.9%,而且操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度很大,需要經(jīng)常不斷地調(diào)整風(fēng)量。從2001年8月改造后,平均值為12.9%,合格率達(dá)到了80.6%,比改造前提高了49.7%,而且沒有出現(xiàn)很大的波動(dòng),達(dá)到了改造的主要目的,相信在進(jìn)行進(jìn)一步的完善并積累了一定的使用經(jīng)驗(yàn)后,合格率可以達(dá)到80%以上。改造后因下料穩(wěn)定,磨內(nèi)的工藝狀況得到改善,操作人員只要通過對(duì)電子秤的給定值及時(shí)調(diào)整即可,勞動(dòng)強(qiáng)度也大為減輕,反映良好。 

  

注:2001年2月和2002年1月未生產(chǎn)。   

4 體會(huì)與建議  

  
1)從改造的效果看,以壓縮空氣為介質(zhì)氣化、輸送粉煤灰的喂料系統(tǒng),能很好地解決穩(wěn)定下料的問題,總體較為成功。  
  
2)螺旋泵空腔區(qū)附近的螺旋葉片及軸磨損較快(與翻板閥的配重有關(guān)系),宜采用耐磨材料。  
  
3)因粉煤灰的流動(dòng)性好,粉煤灰的使用最好是連續(xù)的。這樣,庫(kù)內(nèi)粉煤灰較疏松、流動(dòng)性好,庫(kù)內(nèi)完全可以不用氣化風(fēng)。 

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